改進(jìn)措施:(1)在主風(fēng)機(jī)風(fēng)量達(dá)到要求的情況下,按照6臺(tái)連續(xù)吸風(fēng)要求,風(fēng)量控制在3700m3/h,支管風(fēng)速按照吸落棉連續(xù)匯合14-16m/s,風(fēng)管接入45°傾斜角,管道按照首臺(tái)起φ320mm,φ440mm,φ560mm,3臺(tái)一組分為2組單獨(dú)匯入一級(jí)塵室;(2)回風(fēng)管6臺(tái)φ320mm單獨(dú)接入除塵機(jī)組。改進(jìn)后,滿足了機(jī)臺(tái)負(fù)壓、管道截面積風(fēng)速等要求,運(yùn)行狀態(tài)正常,吸落棉集聚現(xiàn)象消除,梳理質(zhì)量得到明顯改善。
2.1主機(jī)回風(fēng)管徑過小造成棉流外溢的控制措施
清梳聯(lián)流程:FA006抓棉機(jī)→TF45接力風(fēng)機(jī)→JWF1104清棉機(jī)→JWF1026多倉混棉機(jī)→JWF1124C清棉機(jī)→FA151除微塵→JWF1172棉箱清→JWF1204A梳棉機(jī)。清梳聯(lián)流程出現(xiàn)的問題: FA006抓棉機(jī)→TF45接力風(fēng)機(jī)→JWF1104清棉機(jī),在JWF1104主機(jī)之前有接力風(fēng)機(jī),連接在抓棉機(jī)后,接力風(fēng)機(jī)輸入主機(jī)棉箱內(nèi),回風(fēng)管加吸落雜管道并接進(jìn)入除塵室,其管道進(jìn)棉口,出棉口、回風(fēng)口的管徑都為350mm,具體見圖2;接力風(fēng)機(jī)電機(jī)2200r/min,其棉流進(jìn)入棉箱后正壓過大,出現(xiàn)外溢,棉塊在主機(jī)網(wǎng)眼板壁上不下棉的問題,影響生產(chǎn)效率。
問題的原因:主要是管道進(jìn)入JWF1104主機(jī)的氣流風(fēng)速過高,回風(fēng)管和排雜管并接進(jìn)入除塵機(jī)組,其間相互干擾,不能完全將輸棉管道的回風(fēng)排入塵室,造成棉箱內(nèi)正壓過高,造成管道進(jìn)入棉箱的筵棉外溢。改進(jìn)措施:將主機(jī)輸棉進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入前1.5米加散流罩回風(fēng)裝置,做φ350mm進(jìn)出散流φ250mm回風(fēng)散流的三通裝置,φ250mm回風(fēng)管直接接入除塵一級(jí)塵室,分流進(jìn)入主機(jī)的風(fēng)量,降低棉流的速度,減少棉箱正壓,控制的棉流外溢或者糊塞網(wǎng)眼板問題,具體設(shè)計(jì)見圖3。
圖3 JW1104散流裝置實(shí)物圖
2.1排塵管道90°轉(zhuǎn)彎設(shè)計(jì)排雜不暢的控制措施
填寫下面的表格,我們將處理其余事宜 - 無論是安裝、維護(hù)還是維修。